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高出水标准、用地受限 改良AAO+磁混凝实现节地改造

发布时间:2022-06-08整理:成都科林环保有限公司

山东某污水厂现状处理规模3万m3/d,水印染、机械加工等工业废水约占30%,目前出水标准为《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002A标准,尾水排入明堂河,属于南水北调一般保护区。根据当地水环境的总体要求,污水厂的部分出水指标应符合《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中IV类水体限值要求,即CODCr≤30 mg/L,TN≤10(12)mg/L,TP≤0.3 mg/L,原位升标改造需要进行。

工厂用地紧张,附近没有地方可征用。进水中工业废水占比较高,新出水标准要求较高。因此,需要对现有设施进行原位升级改造、深度挖潜生化处理等功能,增加节地的深度处理工艺。经现场勘察和方案对比分析,本工程选择改进AAO 新增磁混凝沉淀(预留活性炭) V型滤池原位升级改造工艺,处理效果好,可为国内类似工程原位升级改造提供参考。

01 污水厂现状分析分析

1.1 现状概况

污水厂成立于2009年,目前建设规模为3万m3/d,实际日均污水处理量约为2.2万m3/d,主要处理园区生产生活污水300多家企事业单位和近10万人。污水处理工艺采用AAO 二沉池 二泵房 V类型滤池,出水一级A标准。污泥由储泥池 带式浓缩脱水机处理,污泥含水量高≤80%消毒ClO2.现状厂区无除臭系统。

1.2 现状进水水质分析

污水厂生活污水占70%左右,工业废水占30%左右,其中印染、机械加工、综合制药、食品加工等。

2019年1月至2020年9月污水厂进水频率分析,如表所示,厂区进水水质接近原设计进水水质,原设计进水水质,但CODCr、SS、TP这三个指标偶尔会超标。B/C约为0.38、一般可生化性;BOD5/TP约为54.61;BOD5/TN约为3.20。实际进水水质碳源相对不足,为保证出水TN要稳定达标,需要在某些时间段添加额外的碳源。

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1.3 现状处理工艺

污水厂现在采用AAO工艺流程如图所示。

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1.4 现状出水水质

如表所示,污水厂2019年1月至2020年9月出水频率分析。CODCr、BOD5、SS、氨氮、TN、TP一级A达标率为,现状工艺流程和设计参数可达一级A出水标准。如果准确Ⅳ新标准考核,CODCr达标率为85.氨氮达标率为79%.50%,TN达标率为74.47%,TP达标率为80.33%,达标率低,不能满足新要求,现状处理工艺急需改造。

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1.5 升级要求

本工程为原标改造工程,进水含有印染、机械加工等工业废水,新标准要求较高CODCr≤30 mg/L,TN≤10(12)mg/L,TP≤0.3 mg/L,本次升标改造工程应结合实际进出水水质和现状池体及设备情况,重点关注CODCr、TN、TP这三个污染指标。此外,在工艺改造过程中,要充分利用现状设施,深入挖掘潜生化处理能力,增加节地的深度处理单元。

02 现状改造重点难点分析及对策

通过分析进出水的实际水质,审查现状处理设施,并结合工厂的实际运行和新标准要求,本项目应重点关注以下问题。

2.1 进水水质复杂

我厂进水含有印染纺织、机械加工、综合制药、食品加工、机械加工等工业废水,约占30%。CODCr新标准要求出水量高CODCr含量由50 mg/L降至30 mg/L,TN含量由15 mg/L降至10 mg/L,TP含量由0.5 mg/L降至0.3 mg/L,现状工艺为AAO V型滤池,无法满足提标要求。经复核,现状生化池总有效池容(23 625 m3)设置合理,但分区不合理,且无内回调节设施、无固定碳源投加设施、进水点单一,另外深度处理工艺缺少混凝沉淀段,仅靠生化处理难以满足C、N、P污染物提标要求。

2.2 工厂用地紧张

工厂现状建筑布局紧凑,无升级改造预留用地。经过工艺论证,在充分改造利用现有处理设施的基础上,应增加混凝沉淀单元、碳源除磷剂加工装置、试验室、除臭装置等处理设施,充分利用现有零星地块,选择节约土地的工艺,合理规划施工顺序。

2.3 部分设备老化

我厂已建成使用十多年。细格栅、二沉池出口罐、中间提升泵、储泥池搅拌机、生化池曝气系统、生化池搅拌机等工艺设备和部分电气自动控制设备老化严重,运行效果差,维护频繁,需要重置。

03 提升改造工艺设计

3.1 水质水质升级设计

我厂现状建设规模3万m3/d,实际日均污水处理量约为2.2万m3/d,工程设计规模保持不变。

对实际进水水质和原设计进水水质进行比较分析后,进水水质延伸原设计进水水质,出水按当地要求执行Ⅳ具体如表3所示。

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3.2 工艺设计

   

本次改造工程污水处理工艺采用改进方法AAO 二沉池 二升泵房 磁混凝沉淀池(预留活性炭) V污泥均质池 带式浓缩脱水机用于类型滤池和污泥处理,生物滤池工艺用于除臭,如图所示。

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1)预处理系统

粗格栅及提升泵房设备完好,运行条件好,维持现状利用。

   

细格栅旋转沉砂池施工时间长,细格栅老化严重,除渣效果差,本工程重置。主要设计参数为:网格格栅形式为网格格栅,2套,格栅间隙为6 mm,1 300 mm,安装角度为75°。

2)生物处理系统

现状AAO生化池设计规模3万m3/d,有效水深为5.8 m,总有效池容量为23 625m3.其中,厌氧区水力停留时间(HRT)为2.13 h,缺氧区HRT为3.30 h,好氧区HRT为13.47 h,总计HRT为18.90 h。进水点仅设置一个厌氧池,曝气设施严重老化,曝气不均匀。内回流通过在缺氧和好氧池之间设置连接通道,并由通道闸门控制。经审查,总池容量可满足要求,但各分区池容量设计不合理,缺氧池容量严重小,需要重新设计分区池容量,增加进水点,充分利用进水碳源,增加回流泵,灵活调整混合物回流,重置碳源添加设施、曝气系统等,加强生物池碳脱氮能力。

改造现状生化池AAO,保持总池容量不变,增加2个缺氧和个好氧池,调整各分区池容量,延长缺氧区HRT至5.51 h,缩短好氧区HRT至9.92 h,在好氧池末端设置1.00 h同时重置碳源投加设施、推流器、曝气器等。主要工艺设计参数为:设计混合物悬浮浓度(MLSS)为4 000 mg/L,混合液回流比为300%,污泥回流比为,气水比为4.8:1。

高出水标准、用地受限 改良AAO+磁混凝实现节地改造

离心风机用于生化池曝气,效率低,噪音大,老化严重。用空气悬浮风机代替,共3台,2用1备,均采用变频控制。主要设计参数如下:Q=50 Nm3/min,P=68.6 kPa,N=80.0 kW。

   

目前二沉池为中进周辐流型,池径35 m,混凝土出水渠池壁损坏严重,本工程改造出水渠,采用嵌入式SS304不锈钢板厚度为1 mm。

现状污泥泵房部分设备老化严重,本工程对其重置。污泥回流泵总计3台:现状利用2台(其中1台为变频控制,Q=738 m3/h,H=3 m,N=11 kW),重置1台(变频控制,Q=625 m3/h,H=3 m,N=11 kW)。剩余污泥泵维持现状,共2台,1用1备,Q=50 m3/h,H=12.5 m,N=5.5 kW。

3)深度处理系统

现状深度处理段仅设置V型滤池单元,化学除磷剂直接投入生化池,药耗大,效率低。二沉池出水部分时间SS高,直接进入V型滤池,导致滤料堵塞板结,反洗频次较高,增大了现场设施维护工作量。厂区仅有一片空地,现状为太阳能板用地,平面尺寸为25 m×20 m。新出水标准要求高,而磁混凝沉淀池具有负荷高、处理效果好、占地面积小、抗冲击等特点。因此,本项目正在进行中V类型滤池前拆除现状太阳能板,利用该空间增加磁混凝沉淀池,预留活性炭加入池,进一步加强N、P去除污染物的能力。

新建磁混凝沉淀池1座,分2格,设计规模3万m3/d,变化系数为1.32、活性炭混合池HRT为10.52 min,混凝池HRT为2.31 min,磁混池HRT为2.31 min,絮凝池HRT为4.62 min,沉淀池平均负荷为10.66 m3/(m2·h),污泥回流率为5%。活性炭采用湿式加入,污泥回流泵前设置截污切割格栅机。磁粉采用人工干式加入。同时,每个池都有一套单一的磁粉回收系统,处理量为40 m3/h。剩余污泥通过高剪切机分离磁粉污泥混合絮凝剂,然后通过水力旋流器初步分离磁粉和污泥,后通过磁分离器将磁粉从污泥中分离回混凝池,磁粉回收后的剩余污泥进入污泥脱水系统进一步处理。

现状V型滤池设计规模3万m3/d,1座,分为5格,土建工程良好,运行条件良好,保持现状利用。相关参数为:单格平面尺寸8.0 m×6.4 m,平均滤速为5.2 m/h。

目前二泵房中间提升泵扬程不能满足新要求,本工程重置3台,其中2台采用变频控制,主要设计参数为:Q=825 m3/h,H=6.5 m,N=22 kW。

4)污泥处理系统改造

经复核,本次提标改造污泥产量变化不大,现状带式浓缩脱水机运行状况良好,维持现状利用。贮泥池进中无搅拌设备,增加搅拌器1台。

5)加药间改造

本工程需要重置碳源加油装置和新的除磷剂加油装置。目前加药间的平面尺寸为24.0 m×8.1 m,可满足本工程药剂投加装置集中布置的要求。PAM、SPFS将加药设施拆除改造成葡萄糖,PAM、SPFS主要设备有加药缓冲罐、加药泵、在线稀释装置等。

6)新增除臭系统

目前工厂没有除臭设施。本项目新增除臭系统1套。除臭范围为粗格栅提升泵房、细格栅旋转沉砂池、厌氧池、储泥池、脱水机房。除臭风量为9000 m3/h,采用生物滤池工艺。

04 工程设计特点

1)无需新征改造,无需新征地

厂区布局紧凑,现状空间少,深度处理工艺缺陷,新标准要求高,厂外无地可征。因此,应采取以下措施:充分利用现状设施,深入挖掘潜生化系统的处理能力,保持现状V类型滤池,增加节地碳磁混凝沉淀池,改造利用碳源、除磷集中布置碳源、除磷剂加药设施等。

2)选择改进AAO 碳磁混凝沉淀池稳定可靠,调节灵活

通过调整生化池各分区池容量、增加多点可调进水、重置碳源应急装置、增加混合液回流泵变频控制、重置曝气系统等,传统情况AAO池型改造改进AAO池型,生化处理系统更加稳定、可靠、灵活。保留深度处理段V类型滤池增加碳磁混凝沉淀池,增强碳去除磷的能力。活性炭投入量可根据实际运行情况灵活分配,占地面积小,投资省,运行可靠。

05 运行效果及经济指标分析

5.1 运行效果

本次提标改造工程于2020年6月开工,2020年10月竣工,2020年11月至2021年6月实际日出水水质如图所示,各项指标均可达到准确Ⅳ类标准要求。

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5.2 经济指标分析

   

本次改造项目总投资2 567.53万元,其中建安费1 996.升级改造后,污水厂的直接运营成本为69万元.76元/m3(包括电费、药费、水费、人工费等。),总投资和运营成本低于国内同类项目。

   

来源:净水技术

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